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GPJ-120加压过滤机的维护与改进

关键字: 选煤厂;加压过滤机;改进方法;经济效益 浏览次数:1198发表时间:2015-05-29 00:00:00.0
                                                           田  瑞
(淮南矿业集团选煤分公司望峰岗选煤厂,安徽淮南  232046)
摘要:介绍了望峰岗选煤厂使用的GPJ-120型加压过滤机的工作原理、技术特征,针对使用过程中存在的工作压力低、接近开关误动作、气动阀门使用寿命短、气水分离器分离效果差等问题,分别采取了有效的改进方法,确保了生产的平稳运行,实现了节能降耗目标,取得了很好的经济和社会效益。
关键词:选煤厂;加压过滤机;改进方法;经济效益
1 选煤厂概况
淮南矿业集团选煤分公司望峰岗选煤厂为矿区型炼焦煤选煤厂。2005年技改后,生产能力为400万t/a,采用不脱泥无压三产品重介质旋流器主选-煤泥直接浮选-尾煤浓缩压滤联合工艺流程。原煤一般为难选,有时为极难洗。产品结构为:炼焦配煤(10级精煤)、中煤、煤泥、矸石。加压过滤机以其优越的脱水效果,成为本厂降低浮选精煤水分的首选设备。
2  GPJ-120型加压过滤机的工作原理及技术特征
    望峰岗选煤厂于2005年技改工程时引入3台山东莱芜GPJ-120型加压过滤机,用以对浮选精煤进行脱水。正常情况下运行2台,备用l台。
2.1  GPJ-120型加压过滤机工作原理
    加压过滤机是将过滤机置于一个封闭的加压仓内,圆盘过滤机落料槽下有刮板输送机,在机头处装有排料装置。入料由泵给人到过滤机的槽体中,加压仓内充进一定压力的压缩空气,在滤盘上,通过分配阀与通大气的气水分离器形成压差。在压力作用下,槽体内的液体通过浸入煤浆中的过滤介质排出,而固体颗粒被收集到过滤介质上形成滤饼。随着滤盘的旋转,滤饼经过十燥降低水分后,到分配阀的卸料区卸落到刮板输送机中,由刮板输送机收集到排料装置。如此连续运行,当达到一定量后,收集的滤饼由排料装置间歇排出机外,整个工作过程自动进行。
2.2 技术特征
    GPJ-120型加压过滤机的技术参数为:过滤面积120m2,滤盘直径3000mm,滤盘10个,滤盘转速0 4~1.5r/min,工作压力0.25~0.6MPa。人料粒度0~0.5mm,人料浓度200~350g/L,处理能力(干煤)0.5~0.8 t/(m2·h)。
3  现场故障分析及处理方法
    随着设备运行时间的增加,使用中逐步出现一些问题。选煤厂对这些常见问题进行了分析总结,掌握了故障的处理方法,同时根据现场实际进行了改造,使设备运行得以更加完善。
3.1工作压力低
    按照设计,为保持仓压正常工作,单台120m2的加压过滤机配备2台M300空压机即可。但在实际使用中发现,要使1台加压过滤机正常工作,需要开3~4台空压机,才能保证用风量,保住仓压。经过现场研究和分析,发现主要存在以下几方面问题:①滤布破损严重,未得到及时维护更换;②仓外连接管路、阀门等损坏,导致跑风;③浮选精矿泡沫大,入料池的料位存在虚泡现象,液面过低;④入料粒度过粗或人料浓度过低。
    针对上述问题,采取如下处理方法:①发现滤布破损时,及时进行更换,按要求与刮刀间隙保持2~4 mm;②做好风路维护工作,及时更换损坏的部件,消除跑风现象;③针对储浆槽液位存在的虚泡现象,在浮选人料池的上方敷设了两排分散的喷水管,使得水流分散,由于落差高,喷水面积及水流力度有保证,消泡效果极佳;④调整人料浓度,及时处理系统中存在的跑粗现象,保证入料指标满足设备运行要求
3.2 接近开关误动作
    GPJ-120加压过滤机在反吹动作的触发、排料闸板限位、仓内刮板运行等多处采用了接近开关作为数字量反馈。但在实际运用中,由于磨损、晃动、积煤等各种原因,导致开关误动作。特别是加压仓内刮板机尾部用作断链保护的接近开关,经常由于积煤、晃动等原因,导致断链保护无法实现,或接近开关探头被直接切断,造成设备无法正常运行。
    处理方法:将原5mm的探头,改为量程12mm的探头。给闸板窜动留有一部分余量,同时探头可以向外回撤部分,防止闸板窜动后触碰探头。
针对仓内刮板机尾的断链保护接近开关,重新设计安装了支架,如图1所示。在刮板箱两侧用角钢搭起支撑同定探头的架子。制作一副简易的铰链,铰链一头与扁铁相连,另一头固定在探头架前。调整好扁铁在自重状态下的位置,使其在正常下垂状态下可以触发探头,测量信号。调节扁铁长度,使其刚好可以触碰到上层锚链的刮板。在开机过程中,由于上层锚链的击打,使扁铁来回摆动,不断触发测量信号。上位机检测到刮板运行状况。改用这种结构后,彻底解决了机尾接近开关积煤以及机尾窜动致使开关误动作等问题。
3.3 气动阀门使用寿命短
    气动阀门具有结构简单、输出推力大、维护便捷等优点,加压过滤机采用1台DN200气动蝶阀(入料)与1台DN80气动蝶阀(回料)构成连锁人料系统。正常人料时DN200闸门打开,DNS0闸门关闭。仓内液位高时,人料阀关闭,同时同料阀打开,使物料重新回到人料池。运行期间,仓内始终存在180~250kPa的压力,给料泵的压力最小维持在400kPa。阀门长期受正反水压冲击,尤其是在开关瞬间。过快的切换速度使阀门受力加倍,物料形成力量强大的水锤,反复冲击闸柄。所以,在这种情况下运行,气动闸门的故障率较高,在闸芯正常磨损前,闸柄往往受冲击断裂。
处理方法:调节气动阀换向速度。选用了带节流阀作用的气动阀消音器,安装在2位5通电磁气动阀的两个出气孔,调节出气流量。进而控制蝶阀的开关速率,减小水锤效应。如图2所示,调节锁紧螺母和旋钮,以控制通过的风速,减缓阀门动作的速率,可以有效提高阀门的使用寿命。同时注意维持稳定的液位高度,这是保护闸门的另一重要方面。
3.4气水分离器分离效果差
加压过滤机的气水分离系统主要是利用旋流原理,将滤液气水混合物沿切线方向通入罐体中。混合物在筒体内高速旋转,由于离心力的作用,密度大的水分被甩向筒壁,而气体集中在筒体中心,随内螺旋负压上升并排出筒体。原设备使用的气水分离系统如图3所示。
    3台加压过滤机排出的水气分别由各自的分离器进行旋流分离。分离出的气体汇总成一路排出厂房至水沟,滤液分别通过3根管路流入滤液水池,最后重新进入浮选系统。随着使用时间的增加,加压过滤机各配件磨损严重,导致部分气体在设备运转过程中漏入离心液,从而使气水分离器处理量增加,气水分离器亦因磨损而导致分离效果下降。从而造成近期排气量增大及气中带水现象明显。
处理方法:如图4所示,串联l台新的气水分离器,将原主排风管引入,进行二次分离,分离后的气体沿原管路排放,滤液在二次分离后,重新打回浮选系统。从实际使用效果来看,改造后系统排液量大幅下降,基本实现了零排放。厂房外环境卫生得到改善,系统回收率提高。同时减开滤液水污水泵1台,节约了用电。
4 结论
    GPJ-120型加压过滤机在望峰岗选煤厂使用近7a,总体运转较平稳,安全可靠性高,使用效果较好。经过优化改造后,不仅确保了本厂生产持续平稳运行,而且实现了节能降耗的目标。仅少开空压机一项,全年节约电费100多万元.取得了很好的经济和社会效益。
 

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